【摘要】根據(jù)我國(guó)目前煙氣脫硫技術(shù)的發(fā)展情況,削減工業(yè)鍋爐煙氣中SO2的排放量,控制大氣SO2污染,保護(hù)大氣環(huán)境質(zhì)量,是一項(xiàng)重要課題。本文簡(jiǎn)述了長(zhǎng)春市新誠(chéng)供熱經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司氧化鎂濕法脫硫的技術(shù)改造方案,并在2019年開(kāi)始實(shí)施改造并投入使用,在此基礎(chǔ)上根據(jù)新誠(chéng)供熱公司58MW熱水鍋爐的設(shè)計(jì)運(yùn)行參數(shù),通過(guò)技術(shù)改造前和改造后的運(yùn)行狀況進(jìn)行對(duì)比。
【關(guān)鍵詞】新誠(chéng)脫硫系統(tǒng) 堵塔 SO2 環(huán)保排放
1、新誠(chéng)公司鍋爐系統(tǒng)簡(jiǎn)述:
長(zhǎng)春市供熱(集團(tuán))有限公司新城鍋爐房,位于長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū),供熱總面積約500萬(wàn)平方米。目前鍋爐房總裝機(jī)有6臺(tái)80ton/h(58MW)鏈條式熱水鍋爐,每臺(tái)爐后配一臺(tái)長(zhǎng)袋低壓脈沖噴吹式布袋除塵器、一臺(tái)離心引風(fēng)機(jī)、一套濕式鎂法脫硫系統(tǒng),每臺(tái)塔3層噴淋、2層除霧,6臺(tái)爐公用一根煙囪。2018—2019采暖期運(yùn)行期,新誠(chéng)分公司總耗煤量151724噸,收到基硫份平均0.4%,共消耗脫硫劑氧化鎂約1218噸,高峰期脫硫系統(tǒng)日耗水600~700噸。
2. 改造前裝置運(yùn)行存在的主要問(wèn)題
1)脫硫系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn)定,SO2排放濃度(折算后)超過(guò)允許值400 mg/Nm3(干基、9% O2)。
2)整個(gè)脫硫系統(tǒng)不能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化運(yùn)行,無(wú)法監(jiān)測(cè)各項(xiàng)運(yùn)行數(shù)據(jù),依靠人工經(jīng)驗(yàn)運(yùn)行,運(yùn)維工作量大,無(wú)法連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。
3) 脫硫漿液制備系統(tǒng)不完善,制漿能力不足,不能正常運(yùn)行,不能保證制取符合技術(shù)要求的脫硫漿液。
4) 漿液輸送系統(tǒng)堵塞、磨損(包括管道、輸送泵、閥門(mén)、儀表、噴嘴),系統(tǒng)不能正常運(yùn)行。
5) 脫硫塔底部沉積、堵塞嚴(yán)重,影響漿液排放及置換。
6) 部分煙道及脫硫塔內(nèi)腐蝕嚴(yán)重,導(dǎo)致系統(tǒng)漏風(fēng)并有安全隱患,#4-#6脫硫塔及出口煙道腐蝕相對(duì)較嚴(yán)重,#1-#3相對(duì)較輕。
7) 除霧器沖洗不正常運(yùn)行,影響除霧效果。
8) 脫硫漿液排放后,處理系統(tǒng)不能有效實(shí)現(xiàn)固液分離,系統(tǒng)不能正常運(yùn)行。
3、裝置存在問(wèn)題的實(shí)驗(yàn)研究分析
針對(duì)脫硫系統(tǒng)工藝堵塔的問(wèn)題,邀請(qǐng)長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)化工專(zhuān)業(yè)實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行了如下幾方面的實(shí)驗(yàn)分析:對(duì)氧化鎂吸收劑的質(zhì)量(粒度)進(jìn)行了分析;對(duì)脫硫產(chǎn)物的組成進(jìn)行了分析;同時(shí)對(duì)氧化鎂吸收劑的最佳制備工藝條件進(jìn)行了分析,從而總結(jié)出脫硫裝置堵塔的原因。
具體的實(shí)驗(yàn)結(jié)果如下:
綜合酸性亞硫酸溶液中的溶解度變化及釋放氣體情況,判斷黃色堵塔物質(zhì)的主要是MgSO3。造成堵塔的原因,一方面是由于投料中MgO過(guò)量,導(dǎo)致吸收完成后一部分MgO未反應(yīng),生成白色堵塔物質(zhì);另一方面MgO過(guò)量導(dǎo)致系統(tǒng)pH值為堿性,MgSO3在堿性環(huán)境中微溶,易發(fā)生沉淀,產(chǎn)生黃色堵塔物質(zhì)。
經(jīng)過(guò)分析比對(duì)發(fā)現(xiàn)堵塔物質(zhì)為MgO和Mg(OH)2、MgSO3的混合物。造成堵塔的原因是MgO相對(duì)SO2過(guò)量,使吸收體系呈堿性,由于脫硫產(chǎn)物MgSO3微溶于中性及堿性溶液,生成沉淀造成堵塔。
經(jīng)實(shí)驗(yàn)確定,調(diào)整吸收液系統(tǒng)的pH值為6,可以增加MgSO3溶解度,減少沉淀的生成。以利于工藝的穩(wěn)定進(jìn)行;MgO熟化適宜的工藝條件,60 oC,1.0h,其質(zhì)量濃度為3-5%時(shí),懸浮液具有相近的堿度。此時(shí)氧化鎂懸浮液的穩(wěn)定性好,有利于脫硫過(guò)程。
4、對(duì)后續(xù)脫硫系統(tǒng)工藝改造的有關(guān)建議
根據(jù)前述的分析及氧化鎂法脫硫的原理及脫硫工藝實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),后續(xù)工藝改造中應(yīng)重點(diǎn)注意以下問(wèn)題的解決:
1)適宜的氧化鎂吸收液的制備是關(guān)鍵:氧化鎂吸收液的濃度高低是影響裝置脫硫效率及裝置工藝過(guò)程穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵因素,因此在后續(xù)的工藝改造中,應(yīng)重點(diǎn)解決如下問(wèn)題,將目前的手動(dòng)制吸附液的裝置改成自動(dòng)控制裝置,實(shí)現(xiàn)氧化鎂稱(chēng)重、運(yùn)送及制漿過(guò)程的溫度、流量等的自動(dòng)控制;同時(shí)將適當(dāng)加大制漿容器的體積,以滿(mǎn)足最大處理負(fù)荷下工藝過(guò)程對(duì)氧化鎂吸收劑量的工藝要求。同時(shí)氧化鎂溶液的濃度要適宜,不是越高越好,建議氧化鎂吸收劑的濃度不超10%,能滿(mǎn)足吸收塔循環(huán)液的pH值為6左右即可。為保證對(duì)吸收循環(huán)液酸堿度的控制,應(yīng)對(duì)塔底吸收液進(jìn)行實(shí)時(shí)的pH值監(jiān)控。
2)、關(guān)于塔底沉淀的控制措施問(wèn)題。根據(jù)前面所做的實(shí)驗(yàn)室分析結(jié)果,目前塔底單位沉淀物主要是未反應(yīng)的氧化鎂、氫氧化鎂(由于吸收劑過(guò)量產(chǎn)生)和脫硫副產(chǎn)物亞硫酸鎂,在正常情況下,亞硫酸鎂會(huì)通過(guò)曝氣氧化為硫酸鎂,而由于目前的工藝中,無(wú)氧化設(shè)備及工序,且由于亞硫酸鎂在堿性條件下微溶,因而導(dǎo)致了大量沉淀生成,累積,從而堵塔。因此在后續(xù)改造中,必須要增加脫硫產(chǎn)物氧化裝置,同時(shí)在塔底要安裝固體擾動(dòng)裝置、液位指示裝置及pH監(jiān)測(cè)裝置,以保證塔底沉淀物的及時(shí)有效處理和循環(huán)液技術(shù)指標(biāo)(pH值和固含量等)滿(mǎn)足工藝使用要求;同時(shí)為脫硫產(chǎn)物的利用奠定基礎(chǔ)(亞硫酸鎂不能直接作為化工原料使用,而硫酸鎂則可以)。
3)、關(guān)于脫硫產(chǎn)物的回收利用問(wèn)題。
嚴(yán)格意義講,脫硫產(chǎn)物的處理與脫硫凈化過(guò)程本身同樣重要。脫硫產(chǎn)物處理不當(dāng),會(huì)造成嚴(yán)重的二次污染問(wèn)題,同樣會(huì)受到政府環(huán)境監(jiān)管部門(mén)的問(wèn)責(zé)及監(jiān)督。因此貴公司要認(rèn)真重視脫硫產(chǎn)物的無(wú)害化及資源化處理問(wèn)題。在后續(xù)的改造中,要恢復(fù)脫硫產(chǎn)物過(guò)濾、分離工序。同時(shí)增加結(jié)晶、干燥工序,得到符合工業(yè)或化肥使用標(biāo)準(zhǔn)的硫酸鎂產(chǎn)品,銷(xiāo)售給生產(chǎn)復(fù)合肥等企業(yè)作為原料,這樣就達(dá)到了資源化和無(wú)害化的目標(biāo)。
5、改造方案
脫硫部分具體改造方案
5.1主要技術(shù)參數(shù)表
不同入口SO2濃度對(duì)應(yīng)物料消耗表
5.2.改造后脫硫系統(tǒng)各部分說(shuō)明
根據(jù)脫硫的工藝過(guò)程,把整個(gè)脫硫系統(tǒng)分為以下5個(gè)部分:
A區(qū):氧化鎂供應(yīng)和漿液制備部分;
B區(qū):脫硫主體部分;
C區(qū):工藝給水部分;
D區(qū):漿液氧化部分;
E區(qū):廢水預(yù)處理部分(業(yè)主另案處理)。
(1)A區(qū):氧化鎂供應(yīng)和漿液制備部分
袋裝氧化鎂粉,(200目,純度≥85%),經(jīng)人工破袋或自動(dòng)破袋機(jī)后,通過(guò)新增的氣力輸送系統(tǒng)(羅茨風(fēng)機(jī)等設(shè)備),將氧化鎂粉輸送至新增的總?cè)莘e30m3氧化鎂料倉(cāng)。料倉(cāng)底部設(shè)置旋轉(zhuǎn)卸料閥、螺旋輸送機(jī)等輸送設(shè)備,將氧化鎂粉末送至熟化罐中。
根據(jù)前面的“物料耗量計(jì)算”,30m3的氧化鎂料倉(cāng)(密度按1.2t/m3)可以滿(mǎn)足6臺(tái)機(jī)組(每臺(tái)煙氣量230000m3/h)序號(hào)1工況,約2天使用量,序號(hào)3工況,約3天使用量。其它入口SO2濃度氧化鎂的使用時(shí)間,可以進(jìn)行相應(yīng)的計(jì)算。
在人工送料口附近設(shè)置負(fù)壓吸塵裝置,可改善送料時(shí)物料飛散狀況。
根據(jù)“物料耗量計(jì)算”,在最大工況序號(hào)1-6臺(tái)機(jī)組平均1小時(shí)需要20%濃度氫氧化鎂量約3.977噸,氧化鎂在60℃熟化成氫氧化鎂需要3小時(shí),則需要每次可以制備3.977x3=11.931噸的容量的制備罐。故原氧化鎂熟化罐(有效容積約4.3 M3)不能滿(mǎn)足系統(tǒng)需求。
將現(xiàn)有的熟化罐和存儲(chǔ)罐拆除,按需求容量設(shè)置相應(yīng)儲(chǔ)罐。經(jīng)計(jì)算和綜合衡量將熟化罐和存儲(chǔ)罐的有效容積分別定為12m3和18m3。同時(shí)將熟化罐和存儲(chǔ)罐仍然放置在現(xiàn)有位置。罐周?chē)墓苈沸枰鸪匦屡涔埽瑵{液供給泵(2用1備)建議更換為新品?,F(xiàn)有水罐保留不動(dòng)繼續(xù)按水罐使用。
(2) B區(qū):脫硫塔主體部分
脫硫塔整體利舊,不再改動(dòng),只對(duì)破損處進(jìn)行修復(fù)處理。經(jīng)檢查脫硫塔防腐破損較多,嚴(yán)重的部分多處已經(jīng)腐蝕穿孔,對(duì)整個(gè)脫硫塔做全面電火花掃描,對(duì)腐蝕處清理干凈后重新做玻璃鱗片防腐,必要處做防腐加強(qiáng)。
脫硫塔入口煙道,作為煙氣干濕交界面,溫度高濕度大,不適合采用玻璃鱗片防腐處理,在脫硫塔入口2米范圍內(nèi)做不銹鋼內(nèi)襯處理,材料雙相不銹鋼2205或C276。
保溫部分:對(duì)于已經(jīng)污染、破損的保溫棉和彩鋼板進(jìn)行全部更換。
脫硫塔入口處的預(yù)噴淋有不同程度損壞堵塞,重新布置噴嘴位置和形式。
脫硫塔內(nèi)部漿液噴淋層,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查,噴嘴有不同程度堵塞、磨損、缺失,管路開(kāi)焊等情況,更換或修復(fù)3層噴淋管路。
漿液循環(huán)泵:原每臺(tái)脫硫塔漿液循環(huán)泵2用1備,經(jīng)核算液氣比2可以滿(mǎn)足脫硫效率要求。
漿液循環(huán)管道:多處破損更換,并設(shè)置PH計(jì)。
脫硫塔漿液溢流管道:利舊保留不動(dòng)。
塔底擾動(dòng)裝置:為防止脫硫塔底部固體沉積堵塞,在循環(huán)泵出口,引出一路漿液管路,深入到脫硫塔底部椎體結(jié)構(gòu)部分,進(jìn)行擾動(dòng)底部漿液區(qū)。
在脫硫塔漿液池增加壓力式液位計(jì),監(jiān)測(cè)液位情況。
(3)C區(qū):工藝給水部分
利用原有的工藝水箱不動(dòng)繼續(xù)使用,對(duì)每臺(tái)漿液循環(huán)水泵加裝密封冷卻水循環(huán)水管路。
(4) D區(qū):漿液氧化部分
氫氧化鎂和二氧化硫反應(yīng)生成的亞硫酸鎂,亞硫酸鎂為沉淀鹽類(lèi),容易堵塞管道和后續(xù)水處理的需要,需要進(jìn)一步氧化成溶解性硫酸鎂。在脫硫塔漿液區(qū)底部增加氧化空氣,氧化空氣由新增的羅茨風(fēng)機(jī)提供,1#~3#脫硫使用1組羅茨風(fēng)機(jī)(1用1備),4#~6#脫硫使用1組羅茨風(fēng)機(jī)(1用1備),氧化用羅茨風(fēng)機(jī)初步方案放置脫硫塔附近煙道下方泵房?jī)?nèi)。
(5) E區(qū):廢水預(yù)處理部分
廢水處理部分目前采用沉淀池沉淀,上清液回收循環(huán)利用,如環(huán)保部門(mén)無(wú)另做要求可繼續(xù)采用。
5.3電氣、自控部分說(shuō)明
為了保證整個(gè)脫硫系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)化運(yùn)行,脫硫系統(tǒng)采用1套PLC控制系統(tǒng)(FGD_PLC)可以分別對(duì)每一臺(tái)鍋爐的脫硫系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)視和控制。
脫硫島控制系統(tǒng)FGD_PLC的監(jiān)控范圍至少包括:
— FGD裝置(吸收系統(tǒng)、FGD供水及排放系統(tǒng)等);
— 公用系統(tǒng)(氧化鎂制漿等);
— FGD電氣系統(tǒng)(低壓電源回路的監(jiān)視和控制等);
脫硫島控制系統(tǒng)FGD_PLC按照功能分散和物理分散相結(jié)合的原則設(shè)計(jì),其功能包括數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(DAS)、模擬量控制系統(tǒng)(MCS)、順序控制系統(tǒng)(SCS)等,另外需要增加的設(shè)備有:
脫硫塔循環(huán)漿液PH計(jì),需增加沖洗管路。
增加馬達(dá)控制柜1面;就地操作箱 1只;
增加動(dòng)力和儀表信號(hào)電纜。
增加相應(yīng)的電纜橋架
更換布袋除塵器脈沖噴吹就地控制箱上按鈕,并增加按鈕專(zhuān)用防塵罩,旋轉(zhuǎn)開(kāi)關(guān)加防水罩。
在馬達(dá)控制盤(pán)上,增加脫硫塔入口煙氣溫度顯示儀表。
增加脫硫塔內(nèi)液位變送器。
增加PLC及上位機(jī)HMI,并重新設(shè)計(jì)、完善脫硫控制邏輯,改進(jìn)控制程序。
6、改造后取得的效果
改造后保證整個(gè)脫硫系統(tǒng)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放:參照用戶(hù)要求及《GB 13271-2014鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》,明確改造后執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn)如下:煙塵≤50mg/m3SO2<200mg/m3(標(biāo)態(tài)、干基、9%O2);
保證改造后系統(tǒng)能夠連續(xù)穩(wěn)定自動(dòng)運(yùn)行(氧化鎂投料為人工投入),減少人工操作及運(yùn)行維護(hù)工作量,整個(gè)脫硫系統(tǒng)的監(jiān)視、控制及操作均由PLC系統(tǒng)實(shí)現(xiàn),使系統(tǒng)運(yùn)行更加優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)智能化自動(dòng)運(yùn)行模式;
充分利用現(xiàn)有系統(tǒng)及設(shè)備,盡量減少改動(dòng)工作量,按照經(jīng)濟(jì)適用原則,降低脫硫運(yùn)行成本費(fèi)用。